
曝氣技術(shù)


曝氣是水資源回收設(shè)施(WRRF)的核心環(huán)節(jié)之一。它向微生物群落提供生命必需的氧氣——這些微生物承擔(dān)著將污染物轉(zhuǎn)化為無害終產(chǎn)物的主要工作——同時保持微生物與處理水體的充分混合。在最常見的活性污泥工藝(ASP)中,曝氣過程需要將空氣泵入稱為曝氣池的處理單元,池內(nèi)充滿被稱為混合液懸浮固體(MLSS)的水體微生物懸浮液。由于氧氣在水中溶解的物理限制,以及曝氣速率與需氧量動態(tài)平衡的操作難點,該工藝能耗極高。
空氣(氧氣)供給系統(tǒng)由稱為鼓風(fēng)機的大型設(shè)備構(gòu)成,它們通過安裝在曝氣池底部的擴散器、穿孔圓盤或孔板分配系統(tǒng),將環(huán)境空氣壓入曝氣池。過去十年間,鼓風(fēng)機與擴散器技術(shù)的顯著進步提升了節(jié)能潛力。此外,在線過程監(jiān)測技術(shù)的改進使得曝氣自動化更易實現(xiàn),讓水務(wù)部門能根據(jù)每日、每周及季節(jié)性變化的水量與廢物負荷來調(diào)節(jié)供氣量。



實現(xiàn)能源和成本的節(jié)約


能源也被浪費在處理大量原本無需處理的水上。早期首次建設(shè)排水系統(tǒng)時,普遍采用雨污合流制。當(dāng)時主要目標(biāo)是將水體快速排離城區(qū)以預(yù)防疾病。污水處理僅是事后考慮。許多此類合流系統(tǒng)至今仍在運行。此外,地下水、雨水甚至河水的滲入流入(I&I)通過污水管裂縫和雨污管網(wǎng)混接點進入生活污水系統(tǒng)。
WTW IQ SensorNet傳感器安裝在處理池中提供實時監(jiān)控
建筑基礎(chǔ)排水系統(tǒng)會將更多潔凈水引入生活污水管網(wǎng)。這些清潔水被泵送至WRRF既浪費輸送能耗,后續(xù)循環(huán)處理又消耗額外能源。
此外,潔凈水的混入會干擾曝氣系統(tǒng)的自動控制——因其稀釋污水導(dǎo)致需投入更多曝氣池運行,最終使得攪拌需求(而非實際需氧量)主導(dǎo)了曝氣操作。持續(xù)曝氣是一種效率極低的混合方式,但卻是許多污水處理廠的限制性因素。印第安納州曼西衛(wèi)生區(qū)(MSD)通過創(chuàng)新的DO自動控制與序列脈沖曝氣模式優(yōu)化曝氣,實現(xiàn)比傳統(tǒng)方案更顯著的節(jié)能效益。
在序列脈沖曝氣模式下,曝氣系統(tǒng)現(xiàn)以更低DO水平運行有效降低能耗。



過程監(jiān)控


曼西水污染控制設(shè)施(WPCF)作為WRRF服務(wù)約31,000人口,日均處理2,400萬加侖(MGD)污水。該設(shè)施自1941年起分階段建設(shè)并逐步改進。該活性污泥曝氣系統(tǒng)包含4個曝氣池及約9,000個陶瓷微孔曝氣頭,由3臺500馬力的定速鼓風(fēng)機供氣。曝氣池中安裝了在線溶解氧(DO)探頭,但其讀數(shù)僅用于顯示,不用于曝氣系統(tǒng)的自動控制。
對此,曼西市采用了一種“SneakerNet(人工巡查)”模式——工作人員需步行查看在線DO讀數(shù),再步行至控制閥進行手動調(diào)節(jié),隨后返回探頭處確認調(diào)節(jié)是否使DO值達到預(yù)期效果。曼西水污染控制設(shè)施主管John Barlow解釋道,“我們的操作人員必須手動調(diào)高鼓風(fēng)機,再逐個調(diào)整集管閥門。但是,到中班時DO值開始攀升,操作人員又得調(diào)低鼓風(fēng)機并重新設(shè)定集管閥門。”最終,Barlow決定停止手動調(diào)節(jié)曝氣閥,讓系統(tǒng)全天以高負荷運行。
他解釋說,“讓鼓風(fēng)機以更高功率運行,因為維持微生物的需求是首要目標(biāo)之一,且讓操作人員整天來回調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機和集管閥門是對人力的低效利用”。此外,在當(dāng)前工藝條件下,若持續(xù)以這種波動方式維持最佳溶解氧水平,最終出水水質(zhì)將出現(xiàn)不穩(wěn)定問題。”該設(shè)施在完成全面升級改造(包括曝氣系統(tǒng)自動化)前,長期維持著過高的曝氣率。
現(xiàn)有曝氣系統(tǒng)的升級包括一臺節(jié)能渦輪鼓風(fēng)機、膜片曝氣擴散器和一套自動化控制系統(tǒng)。替換的350馬力渦輪鼓風(fēng)機取代了現(xiàn)有的500馬力離心鼓風(fēng)機,提供了更高效的供氣方式,能耗降低了10%至20%。
通過采用自動化曝氣控制,曼西水污染控制設(shè)施現(xiàn)在能夠根據(jù)流量和生化需氧量(BOD)負荷的變化調(diào)整供氧量,為其活性污泥工藝帶來了能源效率和性能提升。
新的自動化系統(tǒng)包括Xylem Sanitaire OSCAR工藝性能優(yōu)化曝氣控制系統(tǒng),其中包括可編程邏輯控制器(PLC)、WTW IQ SensorNet(IQSN)過程監(jiān)測系統(tǒng),以及顯示曝氣系統(tǒng)狀態(tài)并提供調(diào)整手段的圖形人機界面(HMI)。過程監(jiān)測系統(tǒng)包括12個FDO 700型免校準(zhǔn)光學(xué)溶解氧探頭和4個VARiON 700型離子選擇電極(ISE)式銨和硝酸鹽組合探頭。控制系統(tǒng)持續(xù)讀取DO和VARiON探頭的數(shù)據(jù),并根據(jù)當(dāng)前DO讀數(shù)和水流量自動調(diào)整鼓風(fēng)機輸出。OSCAR控制系統(tǒng)集成到工廠現(xiàn)有的控制系統(tǒng)中,并通過其內(nèi)置的人機界面(HMI)顯示探頭讀數(shù)和系統(tǒng)狀態(tài)。




真正的成本節(jié)約


新設(shè)備雖然實現(xiàn)了節(jié)能目標(biāo),但并沒有達到預(yù)期的效果。該項目最初設(shè)想采用基于氨的曝氣控制策略。然而,由于系統(tǒng)因負荷不足而幾乎持續(xù)處于混合受限狀態(tài),DO水平始終遠高于目標(biāo)值;按原設(shè)計的曝氣系統(tǒng),無法基于在線銨測量值減少曝氣量。
基于此,賽萊默工程師進一步提供設(shè)計方案,可在降低曝氣速率的同時仍滿足混合要求。在單個曝氣池中的短期試驗取得成功后,控制系統(tǒng)被編程為按序執(zhí)行間歇曝氣——通過較高強度的脈沖式曝氣維持MLSS懸浮狀態(tài),同時使供氣量得以大幅降低(大部分時間)。在序列脈沖曝氣模式下,曝氣系統(tǒng)現(xiàn)可在多數(shù)運行時間內(nèi)維持更低DO水平。“最初難以將DO水平調(diào)節(jié)到接近目標(biāo)值,同時又保持足夠的混合,但控制器的新脈沖程序解決了這個問題,”Barlow說。銨探頭在監(jiān)測方面表現(xiàn)良好,但未納入自動控制系統(tǒng)。
曝氣系統(tǒng)升級及混合工藝的創(chuàng)新方案,使MSD成功實現(xiàn)了水中“廢物”的高效去除。
Barlow指出:“即使在電價較低的情況下,我們現(xiàn)在每月通過新曝氣系統(tǒng)節(jié)省的費用也超過5,000美元。2014年,工廠消耗了超過640,000千瓦時的電力,而2016年則剛超過500,000千瓦時。”
除了能源效率,巴洛表示,更精確的曝氣控制還大幅提高了人員利用效率。“從操作角度看,如果操作人員想改變DO水平,他們不再需要手動調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機和12個不同的集管閥門,因為現(xiàn)在一切都是自動化的。操作人員可輕松地增加或減少脈沖間隔時間。系統(tǒng)靈活度極高。”
曼西市污水處理廠的運行效率變得更高。
此外,該設(shè)施還顯著提升了水中氮污染物的去除率。在曝氣池前端(需氧量最高區(qū)域),DO濃度仍可維持在接近零的水平——這種被稱為“曝氣缺氧”的工藝狀態(tài),能有效促進氮污染物的去除。最直接的效益是通過培養(yǎng)兼性微生物(其生存所需溶解氧更少),可進一步降低曝氣系統(tǒng)的能耗需求。該工藝對特定流域的重要環(huán)境效益在于:可減少促進藻類過度繁殖的營養(yǎng)物質(zhì)。
活性污泥工藝實現(xiàn)高能效與底成本的核心在于根據(jù)流量與負荷變化調(diào)節(jié)曝氣速率的能力。這對許多WRRF而言是一項重大挑戰(zhàn)。然而,通過自動化改造及采用創(chuàng)新的時序脈沖曝氣模式,曼西水污染控制設(shè)施成功攻克了這一難題——其曝氣量與進水負荷精準(zhǔn)匹配,在穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)的同時,更實現(xiàn)了顯著的節(jié)能效益。